元月份,轧钢厂棒三作业区全体干部职工立足岗位,创新思维,深挖内潜,集智解决生产中的短板,为生产稳定顺行提供强有力支撑。
自动控制智能润滑降成本
改造前,万向轴托架轴承及轧辊轴承润滑方式采用人工加油,由于人工加油存在注入的油量不能均匀附着在设备上,导致万向轴托架轴承及轧辊轴承局部因缺油而损坏,影响生产。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定对油气润滑进行改造,利用分配器将稀油分到各万向轴托架及轧辊轴承内部,并设置自动化系统控制加油周期及加油量。改造后,设备润滑效果明显,有效提升了设备使用寿命,减轻了人员劳动强度,降低了生产成本,年综合创效11万元。
巧开窗户保护电缆创效益
改造前,电气主控室因电机扩容负荷增加,导致电缆沟直流电缆温度长期偏高,加之空调冷风吹不到电缆沟,无法给电缆降温,对设备安全造成一定影响。为解决这一问题,经技术人员现场查看,决定在电缆沟靠外墙处开一定尺寸的窗口,利用不锈钢网做窗户防护罩,同时放置3千瓦通风机,向外散热的同时可以使空调冷风负压进入电缆沟对电缆进行降温。改造后,电缆温度较原来下降10摄氏度,确保了设备稳定顺行,年创效13万元。
巧改设备电路控制增效益
改造前,精整打包机控制元器件的线圈电压为24伏,长时间运行后线圈容易烧毁,导致打包机停止,影响生产节奏。为解决这一难题,经技术人员研究讨论,决定设计SM2S-05D型24伏中间继电器控制CJW38系列380伏接触器的图纸,采用普通元器件改变打包机控制过程。经技术人员线下多次测试稳定后,安装到实际设备中控制打包机运行。改造后,设备运行状态良好,有效降低了误机时间,节约了备件成本,年综合创效9万余元。
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