三季度以来,能源管控中心聚焦重点、难点工作,扎实开展基础工艺研究,持续优化动态管控和最佳经济运行模式,以优质的能源保供服务和降本增效新突破,助力公司打赢扭亏增盈攻坚战。
精益管理显成效
该单位组织开展“一人一表”考评体系研讨,强化层级管控,压实主体责任,采取明确责任与任务分解、进度跟踪与动态调控、成果总结与绩效考核相结合的推进模式,确保各项重点、难点工作高效完成。坚持“度电必争”,构建“全员、全过程、全链条”责任体系,针对发电机组电压波动问题,发挥专业联动作用,组织技术骨干协同解决消除潜在隐患,有效保证了发电机组的安全稳定运行。把棒一线用电负荷改为料场变供电,保障华龙发电机组满发多发,年增加发电量190余万千瓦时。根据陕西省电网分时电价新规,迅速行动,梳理电能表、协调调试软件、连接通讯,精准调整峰平谷计量时段,自主完成系统优化,节约外委费用2万元。
技术攻关降成本
该单位坚持全方位、深层次挖掘降本增效潜力。通过实施精准改造,焊接并加高叶轮挡板,不仅彻底解决了卸灰机故障问题,而且节约备件材料费用3万元。在3#热风炉脱硫系统,通过优化卸灰频次,充分利用烟气加热源,避免灰斗加热系统长期开启,有效降低电耗,月创效1.4万元。精准修复脱硫双插板气动陶瓷闸阀,解决因限位组件腐蚀导致的关闭故障,保障了设备正常运行,不仅节约备件费用5000余元,而且为同类故障处理提供了有效参考。持续开展脱硫脱硝活性炭降耗攻关,通过优化吸附塔料位与循环量调控,有效降低活性炭消耗,日创效2000余元,节能降耗成效显著。
自主创新增效益
结合生产实际,该单位以自主创新解难题增效益。气体专班采用卷制弧板的办法修复焊缝,自主解决了DN1900补偿器故障难题,不仅消除了安全隐患,而且独立完成补偿器出口管道等相关作业,创效1.7万元。同时,严格遵循安全管理“三必须、五到位”,通过现场勘察、技术论证、全面风险评估,自主完成1#放散塔拆除工作,实现技术能力和经济效益双提升。发电团队主动出击,在线调试修复阀门故障,保障了热源供应和生产稳定,提升了发电量。自动化班组深入分析密码锁故障原因,对密码锁进行针对性改造,成功恢复了系统功能,节约外委维修费用约8000元。
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