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深挖能源潜力 跑出创效新时速

2025-11-17 00:00    来源:能源管控中心    作者:冯军杰

        四季度,能源管控中心扎实践行“四种经营理念”,围绕设备运维、资源利用、智能升级等核心工作,灵活运用“方案研讨、实操落地、效果复盘”机制,深入推进岗位创新和降本增效工作,为能源保供注入创新动能。

主动出击 修旧利废降成本

        该单位把过“紧日子”的思想贯穿设备管理工作始终,通过技术改造与精细维修,挖掘废旧物资价值。针对煤气主管网DN1500管道膨胀节包覆作业,维修团队通过现场测量管道接口尺寸、分析作业特性,决定另辟蹊径,对DN1600旧膨胀节进行改造,拆除内部导流板,重新加工法兰连接DN1500管道,并用氩弧焊加固密封面。改造后,经测试各项指标达到要求,较原包覆方案降低维修费用3.55万元。

        无纸记录仪是能源参数监测的关键设备。近期,2台无纸记录仪突发故障,采购新设备需耗时15天。电仪检修人员不等不靠、主动出击,通过逐点检测电路板,定位主板故障,按照规范更换同型号高精度电阻,采用恒温锡焊工艺加固焊点,仅8小时就完成故障修复。经测试各功能模块全部正常,不仅保障了能源参数监测,而且节省备件费用4.2万元。

精准施策 技术创新增效益

        该单位通过精准匹配系统需求,积极开展技术工艺革新,实现稳保供和增效益双促进。在DN2000煤气管道改造项目中,技术人员协同采购人员精准测算,定制6500mm钢板100吨,与原方案比较,不仅减少了作业工序,缩短了工期,而且材料利用率提升20%,直接创效8.9万元。针对外协施工方人孔修复方案费用较高且需停工2天的现状,气体维修人员自主开展工艺革新,采用法兰灌胶的方法,对管道进行泄压,用高压空气清理人孔法兰表面锈蚀,均匀涂抹高温密封胶,再用扁铁焊接加固法兰,形成双重密封,提前完成人孔修复工作,节约外委费用2.8万元。

优化流程 自主攻关提效能

        该单位以能源保供“快响应、保稳定”为导向,通过自主技术攻关、优化服务流程,不断提升响应速度与服务质量。

        空压机是压缩空气保供的关键设备,原来采用手动调整模式,紧急响应时到现场操作最短需5分钟。技术人员自主开展技术攻关,选用适配的远程控制模块,确保与现有设备兼容,并增设工业交换机、调试通信协议实现远程控制,10秒内可完成远程响应,显著提升了应急处突能力,创效7万元。

        煤气加压机“转子动平衡”工作此前一直由外委完成,整个流程需要8天。气体维修团队通过仔细研究设备装配图纸,规范拆卸机体外壳、转子组件,利用现有条件自主完成“转子动平衡”,振动值降至0.1mm/s以下合格范围,仅用时2天,成功填补了公司自主开展“转子动平衡”的技术空白,为设备异常响应与故障快速处置提供了坚实保障。

深挖潜力 多元创效增动能

        该单位将“营销”思维融入生产过程,通过挖掘资源潜力、优化数据管理模式,为能源保供注入更多价值动能。

        气体保供技术人员实地调研管网路线后,提出利用厂区停运蒸汽管道输送外协单位放散蒸汽至换热站的方案。通过检测停运管道、修复保温层减少热损,在管道关键位置加装流量计与止回阀,优化输送调节方式等措施,在采暖季可回收蒸汽12000余吨,实现“废汽再利用、能源再增值”。电仪技术人员自主开发WinCC数据采集脚本,通过编程实现系统对接,实时采集压力、温度、流量等156个能源保供工艺参数并自动传输至能源管理平台,同时自动识别异常数据,优化数据管理模式,显著减轻了人员工作强度,提升了能源管理工作效率。

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