新年伊始,轧钢厂紧扣“节能增效轧制”生产理念,主动出击、集智凝智解决生产疑难杂症,为生产稳定顺行提供有力支撑。
精心布局降成本
改造前,精轧K5轧辊孔型为梯形槽,由于孔型深加工难度大,当轧辊直径小于340毫米时,就得强制报废重新开槽,导致精轧K5轧辊加工紧张。针对这一问题,经技术人员研究讨论,决定将不同间距的精轧K5轧辊孔型改为同等间距,这样轧辊直径车削至340毫米后,不需要改变轧辊辊径,只需将小规格孔型加工成大规格孔型,可使报废轧辊得到多次利用。改造后,上线使用效果良好,年可节约轧辊成本10万元。
精准改造消隐患
改造前,轧机油气润滑快速接头使用方便,安装快捷,由于立式轧机上线后需将轧机翻转,翻转过程中可能碰撞快速接头,导致快速接头松动油管脱落,处理时需将轧机吊起,人员在轧机下方作业存在安全隐患。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定在立式轧机装配时,将非传动油管快速接头更换为卡套端直通接头。改造后,可有效防止轧机翻转过程油管脱落问题,在满足轴承润滑需求的同时,确保人员作业安全。
精心维护保生产
改造前,棒一机加CK8450数控车床在运转过程中出现尾座顶尖发热、尾座套筒前后移动不畅现象,导致设备无法正常工作,影响生产。为解决这一难题,技术人员对CK8450数控机床尾座进行拆卸,发现内部轴承损坏导致机床尾座无法正常工作。针对此问题,技术人员用柴油将机床尾座各部件进行全面清洗,并更换新轴承,重新组装尾座。改造后,有效降低CK8450数控机床尾座故障,确保生产稳定顺行,同时节约备件成本1000元。
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