在全员创新创效的热潮中,龙钢公司秉持“技术强基、创新驱动”理念,聚焦检化验工作中存在的痛点与瓶颈难题,以自主技术攻关为抓手,深度挖掘设备潜在效能、优化检化验分析流程与方法,最终在检测精度提升、运行效率优化、成本精细控制三大维度实现突破性进展,探索出一条贴合自身实际、极具特色的提质增效路径。
(1).jpg)
优化流程 巧用坩埚解决降本难题
氧氮氢分析仪作为检化验工作的关键设备,核心耗材石墨坩埚的采购成本长期占据设备运维开支的较大比重。此前,石墨坩埚一直沿用“一次性使用”的传统模式,既造成资源的浪费,又提高了整体检测成本,成为制约降本增效的关键症结。
为破解这一难题,龙钢公司检化验人员立足岗位,深入钻研仪器工作机理,精准研判坩埚在不同检测场景下的损耗规律与使用边界,创新推出“分级管理、循环使用”的优化策略。该策略明确界定新坩埚优先服务于低氧样品检测,待性能稳定衰减后,再安全“转岗”至高温预热、高氧样品检测等场景继续使用。经多轮验证,循环模式下的检测数据完全符合国家标准分析精度要求,在牢牢守住数据质量生命线的同时,节约年度采购费用近万元,生动诠释了团队于细微处挖潜力、在流程中求实效的创效智慧。
.jpg)
自主改造 筑牢设备稳定运行防线
煤岩全自动光片处理机是煤岩分析的核心设备。长期运行过程中,工作人员发现水流输送组件的持续运行稳定性、轴承密封结构的长期可靠性仍有提升空间,设备偶发故障不仅影响检测效率,还增加了维护费用。
面对这一挑战,他们不等不靠、主动作为,迅速组建专项攻关小组,围绕设备痛点难点展开技术攻坚。团队经过反复试验、多轮方案优化,最终确定了一种“外接稳压供水、升级耐磨密封、优化电路防护”的组合改造方案,改造完成后,设备运行稳定性显著提升,故障率大幅下降。据统计,仅年度设备综合维护费用与物料消耗成本就节约超万元,实现了从“被动维修”到“主动优化”的转变,为检验工作高效、有序推进奠定了坚实基础。
.jpg)
方法创新 自主攻克新品检测新课题
在公司新产品研发的关键攻坚阶段,30MnSi钢索氏体含量精准分析成为亟待突破的技术难题。索氏体含量作为衡量钢材力学性能、加工稳定性的核心指标,若无法实现精准测定,不仅会导致新品配方优化失去可靠数据支撑,延误研发周期,更可能因质量把控失准埋下安全隐患,直接影响后续市场竞争力。
面对这一紧迫任务,技术骨干主动请缨、迎难而上,迅速组建专项攻关团队。为打破技术空白,团队从基础理论入手,深入研究相关标准,系统梳理索氏体含量分析的技术要点、误差来源及控制关键环节,结合30MnSi钢的成分特性与微观结构,精准匹配检测原理。通过开展大量对比试验,反复调整检测参数、优化分析流程,历经多轮验证与完善,最终成功建立起基于现有设备的30MnSi钢索氏体含量精准分析方法。目前,该方法已被成功推广至同系列产品45#、60#钢的检测工作,实现技术成果高效复用。
这一创新方法的成功应用,不仅为公司新品研发提供了稳定、可靠的数据支撑,更实现了现有技术的延伸复用,锤炼了团队的自主创新能力,为公司构建核心检验技术体系、提升自主检测实力添上了关键一笔,让“微创新”的力量,成为支撑公司高质量发展的坚实底气。
()
|

陕公网安备 61058102000140号