面对严峻的环保新形势,炼铁厂通过深入开展“岗位创新”活动充分调动职工智慧,用一些实用的小技改、小改造对灰尘进行甩推、抑制、消灭,使现场环境得到提升,提升企业绿色“大环保”工作质量。
“直变弯”甩灰尘
针对400㎡烧结生灰除尘管道易积灰、清灰难的问题,该单位在管道优化上做文章,进行了“直变弯”小技改,轻松甩掉了管道积灰。
烧结生灰除尘管道位于配料除尘管道中的一段,该段管道设有一处直角弯头。运行过程中,管内弯头处容易积灰,使抽尘源点风量减少,影响除尘效果,且每次停机时,需打开人孔清理。该单位职工充分利用检修停机时机,使用废旧管件制作120度弯头,替代原有直角弯头。改造后,灰尘在弯头内被顺利“甩推”进入除尘器,管道积灰、除尘效率低的问题得到解决,现场环境得到改观,同时降低人工费用约2000余元。
“设水帘”抑灰尘
原料皮带承担着烧结矿所需粉状矿粉的运输任务,皮带机运行过程中,滚筒处附着的矿料粉沫随着皮带连续运转,就会产生扬尘现象,对环境造成污染。
为解决原料车间露天皮带机扬尘问题,该单位集聚职工智慧,自制发明“喷雾管”,用长越一米的焊管安装喷头,在水压作用下缓缓喷出“水雾”,定时、定期喷淋,抑制扬尘,改善现场环境,实现清洁、高效生产作业。
“降落差”灭灰尘
450㎡烧结系统返矿1号带承担着成品烧结返矿输送任务,由于该皮带机机头溜槽落差两米多,物料在导料过程中,出现现场扬尘大,溜槽易破损等问题。为降低皮带溜槽落差,杜绝现场扬尘问题,450㎡烧结技术员高英杰深入现场,和操作人员交流,想方设法对返1号带溜槽进行了环保小技改。
经过多次观察、论证,他们将“料磨料”的原理应用在溜槽改造上,在原溜槽下料口增设台阶,改变落料位置,并在溜槽内贴焊耐磨衬板。技改后,成功降低了溜槽落差大的问题,现场的扬尘被消灭了,环境得到改善,延长了溜槽使用寿命,年可节约维修费用约5000余元。
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