时序更替启新程,奋楫扬帆正当时。2026年,公司气体保供系统以起步即冲刺、开局即决战的奋斗姿态,聚焦生产精控、检修攻坚、智能提质、创新创效等关键环节,细化举措、压实责任、闭环推进,描绘出一幅实干攻坚的动人图鉴。

精控降耗出硬招 激活保供增效“新引擎”
公司气体保供系统锚定降本增效目标,以智能化、数字化改造为依托,推动精准管控能力提升。截至目前,完成298台煤气排水器远程智能监控改造,实现设备水位、压力等运行状态后台实时精准掌控;给煤气柜活塞加装高清摄像头,对活塞运行进行全方位、无死角实时监测,让智能监控成为降本增效的“千里眼”“顺风耳”。以开源节流、优化运行模式为抓手,推动生产工艺全流程精细化管控,实现每一度电、每一方气都高效利用。元月份,日均空压电耗较计划减少0.52万kWh,以实打实的节能成效彰显精准管控硬实力。

检修攻坚破难题 打通生产运行“全链条”
公司气体保供系统以检修攻坚为重点,全力攻克中心路高转炉煤气管网修复难点项目,彻底打通制约能源保供的堵点痛点。针对该项目面临的技术难题,攻坚专班经过多方论证、反复推演施工方案,采用混烧煤气管道与高转炉煤气管道错位轮换检修模式,彻底消除煤气系统“梗阻”问题,累计创效60余万元。同时,创新优化煤气管道检修供气方案,改变传统碰口送气模式,巧用轧钢掺烧高炉煤气管网实现跨系统供气,取消DN1500管道外委碰口作业,检修工期缩短8小时,节省外委费用2万元,实现效率提升、成本双降低。

创新创效添动能 解开集智聚力“密码锁”
公司气体保供系统紧扣春季气体保供要求,以创新创效为驱动,多措并举降本增效。一方面,快速落地空压系统全流程优化措施,通过降低管网压力至0.5MPa等举措,在主线工序生产组织不变的前提下,将空压机运行台数由4台减至3台,空压系统用电量大幅下降,直接创效62万元,并形成可复制、可推广的优化运行实操经验。另一方面,采用“人工巡检+智能监测”模式,对煤气系统进行全方位检查,针对性落实保障措施,同步完成联锁系统校验、应急设施完善等工作,实现煤气设备零故障,以硬核举措为生产稳定运行筑牢能源保障防线。
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